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磁翻板液位油箱油位下降
發(fā)布時間:2021-06-04 01:06:53
          建議 爲根絕此類光滑油箱液位下降成績再次發(fā)作,建議做好以下幾點:改換光滑油箱頂部裝置的真空壓力表,以準確顯示光滑油箱內(nèi)的真空值。建議采用0.1級以上數(shù)字絕壓真空表。添加光滑油箱液位測量安裝,使遠傳與就地液位測量安裝互相獨立。呈現(xiàn)液位變化時,及時排查液位計毛病。建議采用測量***度較高的雷達液位計或超聲波液位計。


光滑油外排機組正常運轉(zhuǎn)中,光滑油外排的操作有:主油箱活期底部放水、油質(zhì)化驗活期取樣和經(jīng)過排煙風機外排。在油箱液位下降時期,光滑油水分維持在26~40 mg/L,并未對光滑油箱停止放水操作;每周布

置1次光滑油油質(zhì)剖析,取光滑油量爲200 mL/次,缺乏以惹起油箱液位的繼續(xù)下降。因光滑油水分含量在合格范圍內(nèi),在此時期油污染安裝采取連續(xù)方式運轉(zhuǎn),每天只運轉(zhuǎn)2 h,且安裝運轉(zhuǎn)顛簸,并未發(fā)作油污染安裝

漏油的景象。排油煙管道上升段冷凝后的光滑油經(jīng)回流管回至光滑油箱內(nèi),且排油煙量并不大,因而也不存在光滑油外排景象。


      零碎走漏汽輪機光滑油零碎供、回油管道采用套管方式,即在供油管道內(nèi)部套裝回油管道。經(jīng)過查找,回油管道上未發(fā)現(xiàn)漏點;取樣化驗冷油器冷卻水回水,未發(fā)現(xiàn)光滑油成分。切換冷油器運轉(zhuǎn),發(fā)現(xiàn)光滑油箱液位依然下降;反省機房負零米管溝內(nèi)光滑油非壓力油管道,未發(fā)現(xiàn)走漏點;反省機組各軸承油擋漏油狀況,也未發(fā)現(xiàn)有光滑油外漏景象。

       針對某電廠1號汽輪機運轉(zhuǎn)中光滑油箱液位遲緩下降成績,采用魚骨剖析法從液位計、零碎內(nèi)閥門、環(huán)境溫度、回油濾網(wǎng)、光滑油箱壓力等方面停止排查,zui終確定光滑油箱液位下降的緣由爲光滑油箱內(nèi)真空過高。調(diào)整排油煙風機出、入口擋板及各軸承箱抽空氣風門開度后,光滑油箱液位下降成績失掉處理,并提出改換真空壓力表、添加光滑油箱液位測量安裝等建議。
引言
        汽輪機光滑油箱在光滑油零碎中起著貯存光滑油,別離油中空氣、水分和雜質(zhì)的作用。爲了確保向汽輪機各軸承正常供油,避免汽輪機軸承斷油燒損等事故,必需保證光滑油箱內(nèi)存儲一定量的光滑油。光滑油箱液位也是機組運轉(zhuǎn)平安的重要監(jiān)視參數(shù)之一。大型機組更要求設(shè)置“光滑油箱液位低停機”維護,保證機組在事故狀況下平安停運。但是,在實踐消費中,常常遇到光滑油箱液位下降的狀況。由于光滑油箱液位下降緣由較多,加之零碎復雜,且大局部設(shè)備都集裝在光滑油箱內(nèi),處理起來比擬困難,給消費運轉(zhuǎn)帶來較大困擾。本文針對某電廠汽輪機運轉(zhuǎn)中光滑油箱液位下降成績停止剖析,并提出處理方案,爲相似毛病的處理提供參考。
 
      設(shè)備概略 某電廠汽輪機爲哈爾濱汽輪機廠無限責任公司制造的NZK100-9.32/535型間接空冷凝汽式汽輪機。光滑油零碎由汽輪機主軸驅(qū)動的主油泵、冷油器、射油器、溢油閥、頂軸安裝、盤車安裝、排煙零碎、油箱、啟動油泵、交流光滑油泵、直流事故油泵、液位指示器、油壓降低維護安裝、油污染零碎以及銜接管道、閥門及各種監(jiān)測儀表等構(gòu)成。其中光滑油箱采用集裝方式,將光滑油零碎中的少量設(shè)備集中布置在油箱內(nèi),以便于運轉(zhuǎn)及監(jiān)視。光滑油供油零碎爲密閉零碎,回油回到組合油箱后,經(jīng)過濾網(wǎng)及其他污染零碎后再供應(yīng)光滑油零碎。
 
光滑油箱液位下降狀 該電廠自2017年3月以來,1號汽輪機光滑油箱液位呈現(xiàn)無規(guī)律繼續(xù)下降景象,且在油箱液位變化進程中,遠傳液位與就地液位完全分歧。液位變化數(shù)據(jù)如表1所示。1號機組光滑油箱油位變化數(shù)據(jù)


      緣 由剖析針對上述成績,決議應(yīng)用魚骨剖析法對光滑油箱液位下降的緣由停止剖析,相應(yīng)的的魚骨圖如圖1所示。依照圖1對能夠形成光滑油箱液位下降的緣由逐一停止排查。
光滑油箱油位下降緣由剖析對應(yīng)的魚骨圖

     

    液位計毛病汽輪機光滑油箱上只裝置1個頂裝式磁翻板液位計。該液位計由本體(由上、下導管組成)、翻板箱(由紅、白雙色磁性小翻板組成)、浮子(由磁體、頂桿、浮球組成)及液位變送器等組成,其構(gòu)造如其任務(wù)原理爲:容器內(nèi)的浮球在下導管內(nèi)隨油面高度的變化而上下浮動,磁體經(jīng)過頂桿在上導管內(nèi)挪動,應(yīng)用磁力使翻板翻動。液位變送器將液位信號傳送至控制中心停止遠傳液位指示。
頂裝式磁翻板油位計構(gòu)造表示圖
       

       遠傳液位信號來自就地液位計,遠傳液位與就地液位來源于同1套測量安裝,因而,當液位計呈現(xiàn)成績,則2個液位顯示值都不***,兩個液位無比照價值。
 
        因遠傳液位與就地液位分歧,且數(shù)值呈延續(xù)變化趨向,所以掃除液位計本體、翻板箱、液位變送器毛病及浮球和磁體在導管中卡澀坐死的能夠。假如浮球決裂,光滑油會進入浮球外部,浮球完全沉入光滑油中,直至液位計上導管中的磁體下行至限位標牌處,而且不會因向光滑油箱內(nèi)補充光滑油而重新浮起來。因而,浮球決裂的能夠性也被掃除。
 
 
 
      磁翻板油位計 零碎內(nèi)閥門內(nèi)漏反省光滑油箱取樣閥、放水閥,兩閥門開關(guān)靈敏,封閉緊密;解開光滑油箱事故放油閥后法蘭檢查,油閥封閉緊密,不存在任何內(nèi)漏景象。
 
       
        磁翻板油位計環(huán)境溫度及光滑油溫變化 環(huán)境溫度的變化會對光滑油密度發(fā)生一定的影響,從而惹起光滑油箱液位的變化。但光滑油箱液位應(yīng)隨環(huán)境溫度或光滑油溫的變化交替呈現(xiàn)降低和下降景象,而非實踐表現(xiàn)的不斷呈下降趨向。機組運轉(zhuǎn)時期,光滑油溫堅持在38~40 ℃,未發(fā)作油溫大幅動搖景象;且環(huán)境溫度對光滑油密度的影響極端無限,不能夠惹起光滑油箱液位的繼續(xù)下降。
 
 
 
       回油管道及回油濾網(wǎng)梗塞光滑油零碎回油套管直徑zui小處爲133 mm,zui大處達762 mm,回油管道梗塞的能夠性較小,且從各軸承箱回油窗口察看,回油形態(tài)良好,未發(fā)現(xiàn)有回油停滯的景象?;赜蜑V網(wǎng)裝置在光滑油箱上部接近油箱人孔處,與回油管相銜接。經(jīng)過光滑油箱人孔可以清楚看到回油濾網(wǎng)回油遲滯,不存在梗塞景象。
 
      光滑油箱外部壓力變化 在檢查回油濾網(wǎng)梗塞狀況時,翻開光滑油箱人孔,發(fā)現(xiàn)光滑油箱液位疾速上升,由-170 mm疾速上升至100 mm;封上人孔后,油箱液位由100 mm疾速下降至-60 mm。據(jù)此景象推斷,是光滑油箱外部壓力變化惹起光滑油箱液位的變化。
 
        依照運轉(zhuǎn)規(guī)程要求,要及時調(diào)整各軸承箱抽空氣風門及排油煙風機出、入口擋板,使機組各軸承箱及光滑油箱內(nèi)構(gòu)成98~196 Pa的真空,目的是掃除機組運轉(zhuǎn)時因軸承摩擦耗功和轉(zhuǎn)動部件的鼓風作用而使光滑油受熱分解所發(fā)生的油煙及油擋環(huán)等處漏入的空氣和水蒸氣。該電廠1號汽輪機光滑油箱頂部裝置了1塊量程爲-0.1~0.3 MPa、精度等級爲1.6的雙向壓力表。該壓力表無法準確顯示光滑油箱及各軸承箱內(nèi)的真空值,在開關(guān)軸承箱各風門及排油煙風機出、入口擋板時,光滑油箱上的壓力表簡直沒有變化。
 
        假如各軸承箱抽空氣風門開渡過大,則經(jīng)油擋環(huán)漏入軸承箱的空氣量就會添加。漏入的空氣溶解到光滑油中,經(jīng)回油管道進入光滑油箱。光滑油箱內(nèi)呈負壓形態(tài),光滑油外表的空氣分壓力較低,溶解在光滑油內(nèi)的空氣會從光滑油中析出,在光滑油外表構(gòu)成少量的油煙氣泡,耗費了局部光滑油。因油煙氣泡無法將液位計浮球浮起來,所以測量顯示的油箱液位呈現(xiàn)下降景象。另外,排油煙風機的出、入口擋板開度越大,光滑油箱內(nèi)的空氣壓力越低,光滑油外表的空氣分壓力就越低,構(gòu)成的油煙氣泡的數(shù)量越多,耗費的光滑油量也越多,這樣油箱液位也會表現(xiàn)爲逐步下降的景象 [5] 。但在翻開光滑油箱人孔時,油箱內(nèi)空氣壓力添加,油煙氣泡會霎時決裂,招致光滑油外表的空氣分壓力也添加,從光滑油中析出的空氣量增加,構(gòu)成油煙氣泡的數(shù)量和速度開端放緩,因而油箱液位開端上升。經(jīng)過以上緣由排查,zui終確定光滑油箱液位下降是光滑油箱內(nèi)真空過高所致。
 
       處理措施基于上述剖析,反省汽輪機排油煙風機出、入口擋板開度及各軸承箱抽空氣風門開度狀況并停止處置,詳細如下。反省發(fā)現(xiàn)機組1號、2號軸承箱抽空氣風門全開,3號軸承箱抽空氣風門開度在2/3處,立刻將各軸承箱抽空氣風門開至1/3處; 反省發(fā)現(xiàn)排油煙風機入口擋板開至 2/3處,出口擋板開度在4/5處,將排油煙風機出、入口擋板開至1/3處。
 
        在上述操作進程中,發(fā)現(xiàn)光滑油箱液位逐步由-130 mm遲緩上升至10 mm。經(jīng)72 h運轉(zhuǎn)察看,光滑油箱液位再未呈現(xiàn)下降景象,且液位指示顛簸。至此,光滑油箱液位下降的成績得以處理。
 
  
 
 
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